一般A2/O工藝流程(chéng)當脫氮效(xiào)果好時,則(zé)除磷效果較差,反之亦然,很難同(tóng)時獲得好的脫氮除磷的(de)效果(guǒ)。所(suǒ)以特對A2/O工藝(yì)提出改進措施,以提高該(gāi)工藝的整體處理(lǐ)效果。
① 在設計和運行中,保證汙泥回流比為(60~100)%。
》一般(bān)回流到厭氧(yǎng)段的汙泥回流比(bǐ)為(10~20)%,其餘的則回流到(dào)缺氧段(duàn)。
》這樣就減少了進入到厭(yàn)氧段的(de)硝酸鹽和溶解氧量,*大(dà)限度地維持了其(qí)厭氧環境,同時又保證(zhèng)了所需的汙泥濃度。
② 原(yuán)汙水應能同時(shí)進入(rù)到(dào)厭(yàn)氧段和缺氧段。
》根據脫氮除磷生化反應對有機碳源的需要,通過閘門調節其進入厭氧段(duàn)和缺氧段的汙(wū)水流量。
》有關研究表明,如要獲得較高的脫氮除磷效果,可(kě)按1/3汙水流入缺氧段來設計。
③回流(liú)汙泥的(de)提升用潛(qián)汙泵代替螺旋泵,同時回流汙泥和汙水進入厭氧段和缺氧段(duàn)均采用淹沒式入流,以減(jiǎn)少複氧。
④厭氧段和缺氧段水下攪拌器(qì)的功率一般按3~5W/m3來設(shè)計。
》過大則會在池(chí)內產(chǎn)生渦流,導致混合液(yè)溶解氧升高,影響(xiǎng)脫氮除磷效果;
》但攪拌功率過(guò)小則混合液中的汙泥(ní)可能沉(chén)積下來。
⑤取消(xiāo)消化池,將剩餘汙泥直接經濃縮壓濾成泥餅後作(zuò)肥(féi)料使用,這樣避免了A2/O工藝高磷剩餘汙泥在消化(huà)過程中磷被重新釋放和(hé)溶出(chū),影響磷的去除效果。
⑥A2/O工藝的汙泥齡取值應兼(jiān)顧脫氮除磷二方麵的要求,一般汙泥齡為15~20d為(wéi)宜。
⑦混合液回流比的取值應(yīng)兼顧A2/O工藝脫氮率要求較高和降低運行費用二個方(fāng)麵
》一般取(300~400)%為宜,此時脫氮率可達70%以上,運行費用也不會太(tài)高。如果將缺氧池(chí)和好氧池設計成同(tóng)心圓式(shì),外圓為環形好氧池,采用轉刷曝氣推流;
》同心圓(yuán)的中間是圓形缺氧反硝化池(chí),用潛水攪拌器攪拌推流。
》從厭氧段出(chū)來的混合液通(tōng)過缺(quē)氧池圓形隔牆上的開口進入好氧段,而好氧段混合液則通(tōng)過隔牆上的旋轉門回流到缺氧段,混合液的回流量由控製(zhì)旋轉門的開啟度來調節,使回流混合(hé)液不需用泵提升,大大節約了能(néng)耗,又保(bǎo)證了較高的脫氮率。
》昆明第二汙水廠就是采用該種結構,效果良好。
⑧A2/O工藝設計(jì)中,要取得較(jiào)好(hǎo)的處(chù)理效果和比較靈活(huó)的運行條件
》一般采用設計(jì)參數:厭(yàn)氧段汙泥負荷率>0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》厭氧段進水(shuǐ)S-P/S-BOD5<0.06;
》缺氧段C/N>6;
》好氧段汙泥負荷率<0.10kgBOD5/kgMLSS·d;
》好(hǎo)氧段TKN/MLSS<0.15kgTKN/kgMLSS·d。
⑨A2/O工藝中水力停留時間一般為6~8h,三段水力停留(liú)時間適宜的比例為厭氧∶缺氧∶好氧(yǎng)=1∶1∶(3~4)。